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巨型“充電寶”誕生記

作者:何亮 來源:科技日報 發(fā)布時間:2026-03-18 瀏覽:次

中國儲能網訊:“并網發(fā)電!”隨著指令長一聲令下,位于浙江省天臺縣蒼山深處的電站“心臟”——單機容量達42.5萬千瓦的水輪機組,開始高速運轉。

前不久,浙江天臺抽水蓄能電站(以下簡稱“天臺抽蓄電站”)首臺機組正式并網發(fā)電,為我國華東電網添加了一座巨型“充電寶”:山頂上水庫內水流奔涌而下,借助724米超高水頭,驅動水輪機組源源不斷發(fā)出綠電;山腳下水庫敞開胸懷接納來水,待水量充盈、電量富裕時,再將水送至上水庫儲存起來,完成蓄能。

“一放一蓄間,這座世界額定水頭最高、國內單機容量最大、國內引水斜井最長的抽水蓄能電站,巧妙地利用勢能與電能相互轉換,在時空上完成電力‘搬運’?!敝袊龒{建工(集團)有限公司董事長高鵬近日接受科技日報記者采訪時介紹,天臺抽蓄電站建成后,預計每年可提供17億度清潔電能,滿足一座160萬人口城市一年的生活用電。

澆筑“防裂大壩”

當水位升至953米、蓄水量達689萬立方米時,“滿盆”庫容會產生巨大的靜水壓力,時刻考驗天臺抽蓄電站上水庫大壩的堅固度與耐久性。

“大壩一般由柔性堆石壩和剛性混凝土面板組成,雖能有效抗壓但天然‘懼怕’拉伸?!敝袊龒{建工(集團)有限公司所屬浙江天臺抽水蓄能有限公司(以下簡稱“天臺抽蓄公司”)工程管理部副主任周濤向記者解釋,混凝土面板下的堆石壩一旦因冷熱變形脫空,將造成面板開裂風險。

“必須想方設法讓混凝土面板更抗裂?!碧炫_抽蓄公司專業(yè)師杜俊良打趣道,“熱了不行、冷了也不行,面板猶如需要精心呵護的孩子?!?/span>

“思慮再三,我們決定從水泥配方這個源頭著手,解決抗裂難題?!敝軡f。研發(fā)團隊將市面上性能良好的材料悉數納入研究視野,不斷變換材料組合方式、配方比例和摻合劑量。

一開始,6種配方同時投入試驗。結果令人沮喪,要么早期強度不達標,要么成本飆升到無法承受。最棘手的是,有些配方反而加劇了裂縫生長。

“我們像是在黑暗中摸索?!敝軡陧椖咳罩局袑懙?,“每個變量都影響著其他變量,簡單的疊加思維行不通?!?/span>

轉折發(fā)生在第3個月。周濤在觀察玄武巖纖維的微觀結構時靈感突現(xiàn):“這些纖維表面如果能和水泥基體形成化學鍵而不僅僅是物理嵌合,會不會更好?”

這個想法點亮了新方向——材料間的界面效應可能是關鍵。

團隊調整了策略,不再進行“試錯式”篩選,而是建立了系統(tǒng)的性能矩陣。他們將18種配方按照3個維度排列:熱力學性能、力學性能、耐久性能,每個配方都要經過12項標準測試和3項模擬環(huán)境測試。

6個月后,成功的曙光近在眼前?!暗蜔崴?玄武巖纖維+防裂劑”的組合表現(xiàn)優(yōu)異:在溫差循環(huán)測試中,裂縫寬度比基準組減少了近60%;后續(xù)的疲勞測試中,極限抗拉伸性能提升約30%,溫差耐受度提高10℃,實現(xiàn)控溫、抗拉雙重效果。

配方有了,團隊更進一步,又為大壩量身定制出全生命周期溫控模型?!袄迷撃P停粌H能夠精準預測出面板溫度引發(fā)應力變化的規(guī)律,還能模擬面板澆筑時邊界因素對應力的影響,有效支撐大壩控溫與限裂措施改進?!倍趴×颊f。

如今,這座高62.5米、頂部長566米的大壩巍峨矗立在群山之中,抗裂性能出色,滲漏量僅為設計指標的十分之一,居國內抽蓄行業(yè)領先水平。

鍛造“超級滑梯”

大壩穩(wěn)固了,研發(fā)團隊面臨的另一個難題,是如何將上水庫中水流安全引至地下發(fā)電廠房。

“我們需要建造兩條長483.4米、坡度高達58度的巨型鋼制斜井?!碧炫_抽蓄公司副總經理姚亮告訴記者,“這兩條堪稱‘超級滑梯’的斜井,必須承受住來自724米額定水頭的超高水壓?!?/span>

彼時,國內最高等級水電鋼材是800兆帕級高強鋼。

“要么花重金從國外引進1000兆帕級水電高強鋼,要么抓住世界最高水頭這個千載難逢的應用場景,自主研發(fā)同等級產品?!币α梁芮宄?,擺在面前的只有這兩條路。

團隊很快給出答案——下定決心,與國內企業(yè)一起向1000兆帕級水電高強鋼發(fā)起攻關!

研發(fā)緊鑼密鼓地展開,首要任務是做出強度、韌性和塑性達標的鋼材?!瓣P鍵在于鋼板合金成分的設計?!眳⑴c攻關的寶山鋼鐵股份有限公司首席工程師劉自成坦言。

然而兩年過去,國內5家鋼廠提交的鋼板試樣均未達標。無奈之下,團隊一頭扎進軋鋼現(xiàn)場,逐項分析工序,不斷調配化學成分配比,直至第一塊質量合格鋼板誕生。

就在大家分享喜悅之時,一瓢冷水澆了下來——鋼板批量生產合格率不足50%?!皢栴}應該出在制造工藝上。”劉自成仔細分析后得出結論。

團隊重振旗鼓,一次次開展技術研討、專題論證,多次請來業(yè)內頂尖專家“把脈問診”,最終鎖定鋼板質量波動的原因是沒能精準把控熱處理工藝。

明確癥結后,大家迅速調試熱處理設備:首先著手解決熱處理溫度的均勻性,確保爐內各點溫差精準控制接近于零;再通過氧探頭、露點儀等多參數監(jiān)控與互校調整氣氛控制;在冷卻過程中進一步強化攪拌系統(tǒng),讓槽內各點冷卻速度一致……隨著工藝流程不斷改進、生產標準持續(xù)完善,鋼板批量生產合格率最終提升至92%?!斑@標志著我國真正掌握了1000兆帕水電高強鋼鋼材制造的核心技術!”姚亮感慨。

2024年9月,1000兆帕水電高強鋼在天臺迎來“大考”——模型鋼岔管水壓爆破試驗。隨著水壓持續(xù)升高,儀表盤上數值急劇上升,“砰”的一聲,巨響在山谷間回蕩,“成績”定格在26.5兆帕?!颁摬砉鼙茐毫υO計值為24.9兆帕,實際耐壓性能超出預期目標?!币α良硬灰?。

如今,國產1000兆帕級高強鋼已成功應用于天臺抽蓄電站引水系統(tǒng)核心部位,每平方厘米承壓能力可達10萬噸。

安裝“巨型心臟”

上水庫水流順著“超級滑梯”奔騰至地下廠房,將直接沖向可逆式水泵水輪發(fā)電機組。

“如果說水是電站運轉的‘血液’,那么發(fā)電機組則是催動血液流動的‘巨型心臟’。”天臺抽蓄公司副主任專業(yè)師馬志忠解釋,它既能變身水泵,將水抽至上水庫“存”起來;又能在用電高峰時轉為發(fā)電機,釋放綠電。

面對超高水頭、超大流量的挑戰(zhàn),必須精準控制機組安裝位置?!皬淖h(huán)和蝸殼吊裝開始,15個月里,廠房就是我們的家?!瘪R志忠笑著說,“機組安裝就像拼積木,每個零部件都必須落在指定位置?!?/span>

天臺抽蓄機組轉子直徑4.996米、重481噸,是機組中最重的部件,也是安裝成敗的關鍵。設計要求轉子中心偏差小于0.1毫米,水平偏差更是要控制在0.02毫米以內。

“哪怕是0.01毫米偏差,轉子高速運轉后也會影響整個機組運行效率和使用壽命?!碧炫_抽蓄公司副主任專業(yè)師強林林強調。

為了盡可能減小偏差,團隊請來經驗豐富的軌道橋機駕駛員,采用垂直吊裝入坑的方式進行安裝。當轉子緩緩吊入機坑,監(jiān)控屏幕上代表同心度的兩條曲線并沒有完美重合,出現(xiàn)一道刺眼的“缺口”,這意味著數百噸重的轉子可能發(fā)生“微小的傾斜”。

吊裝被立即叫停,大家集結到機坑邊分析研判?!叭绱烁呔?,用目測完全無法判斷。”強林林說,若想驗證并糾偏,必須在現(xiàn)有基礎上新增更精密的監(jiān)測設備。

手足無措之時,馬志忠突然想到機坑建設時預留的三維激光定位儀,“從坑底向上監(jiān)測,應該能輔助轉子精準落位”。

駕駛員重新開機,在雙重系統(tǒng)監(jiān)測下,小心翼翼地調整入坑角度。大家屏著呼吸,恨不得雙手扶著轉子移動。1分鐘、10分鐘……30分鐘,轉子終于平穩(wěn)“入巢”。檢測結果顯示:轉子中心偏差0.05毫米、水平偏差0.01毫米。“成功了!”所有人長舒了一口氣。

天臺抽蓄電站建設隨之駛入快車道。2025年12月25日,首臺機組并網發(fā)電;2026年1月9日,2號機組具備商業(yè)運行條件;預計2026年9月,全部4臺機組可實現(xiàn)投產。

“十五五”規(guī)劃綱要提出,深入實施能源安全新戰(zhàn)略,加快構建清潔低碳安全高效的新型能源體系,建設能源強國。面向未來,高鵬表示:“我們將進一步加大關鍵核心技術攻關力度,扛起建設新型能源體系的央企擔當!”

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關鍵字:抽水蓄能

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